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來源:羞羞小视频在线观看(bǎi)盛(shèng)環(huán)保 發布時間:2020-11-27
一般A2/O工(gōng)藝流程當脫氮效(xiào)果好時,則除磷效果較差,反之亦然,很難同時(shí)獲得好的脫氮除磷的效果,所以特對A2/O工藝提出改進措施,以提高該工藝的整體處理效果。
1.在設計和運行中,保證汙泥(ní)回流比為(60~100)%
一般回流到厭氧段的汙泥回流比為(10~20)%,其餘的則(zé)回流到缺氧段。這樣就減少(shǎo)了進入到厭氧段的硝酸鹽(yán)和溶解氧(yǎng)量,*大(dà)限度地維持了其厭氧環境,同時又保證了所需(xū)的汙泥濃度。
2.原汙水應能同時進入到厭氧段和缺(quē)氧段
根據脫氮除磷生化(huà)反(fǎn)應對有機碳源的需要,通過閘門調節其進(jìn)入厭氧段和缺(quē)氧段的汙水流量。有關研究表明,如要獲得較高的脫氮除磷效果,可按1/3汙水流入缺氧段來設(shè)計。
3.回流汙泥的提升用潛汙泵代替螺旋泵
同時回流汙泥和(hé)汙水進入厭氧段和缺氧段均采用淹沒式入流,以減少複氧。
4.厭氧段和缺(quē)氧(yǎng)段(duàn)水下攪拌器的功率一般按3~5W/m3來設計
過大則(zé)會在池內產(chǎn)生渦流,導致混合液溶解(jiě)氧升高,影響脫氮除磷效(xiào)果(guǒ);但(dàn)攪拌功率過小則混合液中的汙泥可能(néng)沉(chén)積下來。
5.取消消化池,將(jiāng)剩(shèng)餘汙泥直接經濃縮壓濾成泥(ní)餅(bǐng)後(hòu)作肥料使用
這樣避免了A2/O工藝高磷剩餘汙泥在消化過程中磷被重新(xīn)釋放和(hé)溶出,影響(xiǎng)磷的去除效果。
6.A2/O工藝的汙泥齡取值應兼顧脫氮除磷二(èr)方麵的(de)要求
一般汙泥齡(líng)為15~20d為宜。
7.混合(hé)液回流比的取值應兼顧A2/O工藝脫氮率要求(qiú)較高和降低運行費用二個(gè)方麵
一般取(300~400)%為宜,此時脫氮率可達70%以上,運行(háng)費用也不會太高。如果將缺氧池和好氧池設計成同心圓式,外圓為環形好氧池,采用(yòng)轉刷曝氣推流(liú);同心圓的中間是圓(yuán)形缺氧反硝化池,用潛水攪拌器攪(jiǎo)拌推流。從厭氧段出來的混合液通過缺氧池圓形隔牆上的開口進(jìn)入好氧段(duàn),而好氧段混合液則通過隔牆上的旋轉門回流到缺氧段,混合液的回流量由控製旋轉門的開啟度來調(diào)節,使回流混合液不需用泵提升,大大節約了能耗,又保證了較高的脫氮率。我國昆明第二汙水廠就是采用該種結構,效果良好。
8.A2/O工藝設計(jì)中,要取得(dé)較好的處理效果和比較靈活(huó)的運行條件
一般采用設計參數:厭氧段汙泥負荷率>0.10kgBOD5/kgMLSS·d;厭氧段進水(shuǐ)S-P/S-BOD5<0.06;缺氧段C/N>6;好氧段汙(wū)泥負荷率<0.10kgBOD5/kgMLSS·d;好氧段TKN/MLSS<0.15kgTKN/kgMLSS·d。
9.A2/O工藝中水力停留(liú)時間一般為6~8h,三段水力(lì)停留時(shí)間適宜的比例為厭氧∶缺氧∶好氧=1∶1∶(3~4)
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