一般A2/O工藝流程當脫氮(dàn)效果好時,則除磷效果較(jiào)差,反之亦然,很難同時獲得好(hǎo)的脫氮除磷的效果。所以(yǐ)特對A2/O工藝提出改進(jìn)措施,以提高該工藝的(de)整體(tǐ)處理效果。
① 在設計和運行中,保證汙泥回流比為(60~100)%。
》一般回流到厭氧段的汙泥回流比為(10~20)%,其(qí)餘的則(zé)回流到缺(quē)氧段(duàn)。
》這樣就(jiù)減少了進入到厭氧段的硝酸鹽和溶解(jiě)氧量,*大限度地維持了其厭氧環境,同(tóng)時又保證了所需(xū)的汙泥濃度。
② 原汙水應(yīng)能同時進入到厭氧段和缺氧段(duàn)。
》根據脫氮除磷生化反(fǎn)應對有機碳源的需要,通過閘門調節其進入厭氧段和(hé)缺氧段的汙(wū)水(shuǐ)流量。
》有關研究表明,如要獲(huò)得較高的脫氮除磷效果(guǒ),可按1/3汙水流入缺氧(yǎng)段來設計。
③回流汙泥的提升用(yòng)潛汙泵代替螺旋泵,同(tóng)時回流汙(wū)泥和汙水進入厭氧段和缺氧段均采用淹沒式入流,以減少複氧。
④厭氧段(duàn)和缺氧段水下攪拌器的功率(lǜ)一般按3~5W/m3來設計。
》過大則(zé)會在池內產生渦流,導致混合液溶解氧升(shēng)高,影響脫氮除磷效果;
》但攪拌功率過小則混合液中的汙(wū)泥可能沉積下來。
⑤取(qǔ)消(xiāo)消化池,將剩餘汙泥(ní)直接經濃縮壓濾成泥(ní)餅後作肥料使用,這樣避免了(le)A2/O工藝高磷剩餘汙泥在消化過程中磷被重新釋放和溶出,影響磷的去除效果。
⑥A2/O工藝的汙泥(ní)齡取值應兼顧脫氮除磷二(èr)方麵的要求,一般(bān)汙泥齡為15~20d為宜。
⑦混合液回流比的取(qǔ)值(zhí)應(yīng)兼顧A2/O工藝脫氮率(lǜ)要(yào)求較高和降低運行費用二個方麵
》一般取(300~400)%為(wéi)宜,此時脫氮率可達70%以上,運行費(fèi)用也不會太高。如果(guǒ)將缺氧(yǎng)池和好氧池設計成同心圓式,外圓為環形好氧池,采用轉刷曝氣推流;
》同心圓的中間是圓形缺氧反(fǎn)硝化池,用潛水攪拌器攪拌(bàn)推流。
》從(cóng)厭氧段出來的混(hún)合液通過缺氧池圓形隔牆上的開口進入好氧段(duàn),而好(hǎo)氧(yǎng)段(duàn)混合液則通過隔牆上的旋轉門回流到缺氧段,混合液的回流量由控製旋(xuán)轉門的開啟度來調節,使(shǐ)回(huí)流混合液不需用泵提升,大大節約了(le)能耗,又保證了較(jiào)高(gāo)的脫氮率。
》昆明第二汙(wū)水廠就是采用該種結構,效果良好。
⑧A2/O工藝設計中,要取得(dé)較好的處理效果和比較靈活的運行條件(jiàn)
》一般采用設計參數:厭氧段汙泥負荷(hé)率>0.10kgBOD5/kgMLSS·d;
》厭氧段進水S-P/S-BOD5<0.06;
》缺氧段C/N>6;
》好氧段汙泥負荷率<0.10kgBOD5/kgMLSS·d;
》好氧段TKN/MLSS<0.15kgTKN/kgMLSS·d。
⑨A2/O工藝中水力停留時間(jiān)一般為6~8h,三段水力(lì)停留時間適宜的比例為厭氧∶缺氧∶好氧(yǎng)=1∶1∶(3~4)。