在廣東省環境保護廳《南粵水更清行動計劃(2017-2020年)》的背(bèi)景下,南方某城鎮汙水處(chù)理廠亟需擴建及(jí)提標改造。該汙水廠現狀(zhuàng)預留用(yòng)地有限,因此,需考慮節省占地的汙水處理工(gōng)藝,如多段AO、曝氣生物濾池、移動床生物膜反(fǎn)應器(MBBR)及膜生(shēng)物反應器(qì)(MBR)工藝。本工程經過技術經濟比選,采用MBBR及MBR組合工藝,在有限(xiàn)的用地中同時實現汙水處理廠的(de)擴建及提標改造。
01 汙水處理廠現(xiàn)狀及(jí)設計難(nán)點
1.1 汙水處理廠現狀
汙水廠現狀規模為1.5萬m3/d,二級處理采用AAO生物池+二沉池,深度處理為砂濾池,消毒采用紫外線,出水排放標準執行廣東省地方標準《水汙染物排放限值》(DB 44/26-2001)第二時段一級(jí)標準和*標準《城鎮汙水處理(lǐ)廠汙染物排放標準》(GB 18918-2002)一級B標(biāo)準中的較嚴值。具體設計進出水(shuǐ)水質如表1所示。
1.2 設計難點分析
汙(wū)水廠總(zǒng)規模為4.5萬m3/d,一期已建設1.5萬m3/d,因此,本次工程需擴建3萬m3/d的汙水處理設施。同時,設計出水水質需執行《地表水環境質量標準》中V類水標準(TN除外)。原規劃中該汙水廠的總規模為3萬m3/d,廠內預留用地僅(jǐn)按1.5萬m3/d的(de)汙水(shuǐ)規模預(yù)留。因此,本工(gōng)程的主要設計難點為需在有限的用地中(zhōng)同(tóng)時完成擴建以及提標(biāo)。02汙水(shuǐ)處理廠設計進出水水質通過對該廠一期實際(jì)進出水水質進行數理統計分析(xī)綜合確定本(běn)次擴建及(jí)提標改(gǎi)造設計進水水質。二期設(shè)計進(jìn)水水質與一期相比,降低了BOD5、CODCr,提高了(le)SS、TN、氨氮,TP維(wéi)持不變。設計出水水質則根據排(pái)水水體水質(zhì)目標確定,具體如表2所示。
03 汙水處(chù)理廠擴建(jiàn)及提標改造設計思路
本次工程進出水水質較一期工程有較大變化,且需要在有限的用地內同時(shí)完成汙水(shuǐ)廠擴建及提標。因此,設計思路為:
(1)對(duì)一期工程處(chù)理能力進行校核,推測其在滿負荷且(qiě)進水水質達到設(shè)計值(zhí)時是(shì)否能達到設計出水標準,充分挖潛現狀處理能力並利用現狀構築物進行改造升(shēng)級;
(2)二期新建工程采用占地規模(mó)節約的高效處理工藝,新增(zēng)構築物盡可能采用組合體(tǐ)的形(xíng)式布置。
3.1 一期工程提標改造方案
通過對汙水處理廠生物池、二沉池、深度處理段處理能力進行理論計算得出(chū)如下校核結果。
汙水處理廠一期工程在滿負荷(hé)及設計進出水水質的條件(jiàn)下,汙泥負荷、供氧量及生物池的厭氧區、缺氧區容積均滿足要求(qiú)。生物池的(de)好氧區容積偏小,約為理論計算值的70%。SS及(jí)TP均能達到設計出水水質標準。因此,一期工(gōng)程在改造上應重點考慮對生物池好氧區的加強(qiáng),加強對CODCr及BOD5的去除效果。
在進水(shuǐ)可生化性較好的情(qíng)況下,對CODCr和(hé)BOD5的去除一般采用活性汙泥法或生物膜法。活性汙泥法有氧化溝、AAO等工藝,生物膜法則有曝(pù)氣生物濾池、接觸氧化池、MBR等工藝。其(qí)中應用於深度處理的主要是生物膜法。基於充分利用現狀構築物的原則,可對一期(qī)砂濾池或生(shēng)物池(chí)進行改造。提(tí)出如下兩種方案:
(1)通過將砂濾池改造為曝氣生物濾(lǜ)池,進一步降低水中的BOD5及CODCr。但一期砂濾池(chí)池體總高度僅為4.40 m(排水槽頂端距離濾板高度僅1.75 m),不具(jù)備改造的條件,因此,隻(zhī)能對其拆除重建。
(2)將(jiāng)一期生物池改造(zào)為MBBR工藝,即通過(guò)在(zài)一期好氧區內投加生(shēng)物填(tián)料以提(tí)高池內生物量,從而增強處理效率。該方案*大的優勢是無需新增用地,在不停產減產的情況(kuàng)下實現汙(wū)水廠的提標。對兩種方案(àn)進行技術經濟比較,結果如表3所示。
根據(jù)上述比較,方案二在占地、工程(chéng)投資及運行費用上均低於方案一,且方案一在建設期(qī)需拆除現狀砂濾池,對汙水廠運行會產生影響。綜上,采用(yòng)MBBR工藝對現狀生物池進行原位升級改造(zào),將生物池改為生物膜(mó)-活性汙泥複合工藝(yì)。該方案具有無需新建反應池(chí)、節約占地、易於實施改造、工期短、活性汙泥濃度高、處理效率高(gāo)、節省曝氣量、增強汙泥穩定性、降低運行費用和基建投資等優點(diǎn),目前,已在國內多個汙水廠的改造和(hé)新建項目上采用並取得了較好的效果。
3.2 二期擴建工程方案
在汙水廠實際出水水質保證率為95%的條件下,CODCr質量濃度為38 mg/L,SS質量濃度為18 mg/L,氨氮質量濃度為2.80 mg/L,TN質量濃度為16.32 mg/L,TP質(zhì)量濃度為0.46 mg/L,對比二期(qī)設計出水水質及現狀實際出水(shuǐ)水質,CODCr、SS、氨氮較易(yì)達到出水標準,因此,確定二(èr)期提標改造工程的主要目標汙染(rǎn)物為TN(質(zhì)量濃度≤15 mg/L)及TP(質(zhì)量濃度≤0.4 mg/L)。
TN的去除通常采用生物處理,TP則可通過生物處理輔以化學處理去除。擴建工程需在1.5萬m3/d的汙(wū)水規模預留用地上建設3萬m3/d的汙水處理設施,且出水水質需(xū)達到《地表水環境質量標準》中V類(lèi)標準(zhǔn)(TN除外),傳統生物處理(含二沉池)+深度處理工藝占地(dì)較大,難以滿足擴建需求,因此,選擇高(gāo)效澄清池+生物濾池(前置反硝化濾池+硝化濾池+後(hòu)置反硝化濾池)工藝及AAO+MBR工(gōng)藝進行技(jì)術經濟比較,結果如表4所示。
根據(jù)上述比較,方案二雖然直接運行(háng)費用略高,但占地及工程投資(zī)均小於方(fāng)案一,且MBR工藝對出水SS更有保障。此外,廠內二期預留用(yòng)地僅為6368 m2,若采用方案一,則無多餘用地建(jiàn)設預處理(lǐ)、碳源加藥間等生產構築物,因此,采用方案二(èr)(AAO+MBR)作為(wéi)擴建工程的(de)汙(wū)水處理工藝。該工藝流程短,處理效率高,節約用地的(de)同時出水水質(zhì)優於傳統深度處理,部分指標達到地表水Ⅳ類,可直接回用。同時,膜池較高的混合液回流比可提高生物池汙泥(ní)濃度,延長汙泥齡,提高處理(lǐ)效率的同時減少剩餘汙泥排放。
3.3 工藝流(liú)程
汙水經(jīng)粗格柵及提升(shēng)泵房提升後,通過配水井分配至一期與二期進行處(chù)理,工藝流程如圖1所示。
3.4 平麵布置及豎向設計
汙水廠平麵布置如圖2所示。二期預處(chù)理組合池、AAO+MBR組合池及碳源投加間位於廠(chǎng)區北側預留空地上,汙泥濃縮池、貯泥池及脫水車間布(bù)置於一期砂濾池及機修間(jiān)北側,二(èr)期(qī)紫外消毒渠位於一期紫外消毒渠北側預留用地。
汙水廠(chǎng)豎向設計如圖3所示。廠坪標高為(wéi)2.30 m,汙水廠進水通過泵房提升至總配水井,水位標高為6.90 m,尾水經紫外消毒後(hòu)水麵標高為2.40 m,在受納水體為常水位時自流排放,為洪水位(wèi)的時(shí)候通過泵提升排放。
04 主要(yào)構築(zhù)物設計參數
4.1 總配水井
采用管道配(pèi)水的方式難以(yǐ)將進廠汙水按設計規模均勻分配至一期、二期生產線,因此(cǐ),新建(jiàn)總配水一座,均勻分配汙水處理廠汙水。設計流量Q=2550 m3/h,總體(tǐ)尺寸L×B=5.50 m×4.00 m,高度H=5.20 m,分兩格,一期、二期(qī)各(gè)用一格。
4.2 細格柵、旋流沉砂池及膜格柵
為充分節約用地,將3座構築物采用組合(hé)池的形(xíng)式布置,各構築物具體設計如下。
(1)細(xì)格柵
汙水廠現狀一期(qī)工程(chéng)采用回轉式細格柵(shān),運行效果良好,因此,為(wéi)方便(biàn)運營管理,本期工程延用同類型細格柵,設計流量(liàng)Q=1700 m3/h,設置2道格柵流槽,渠寬(kuān)為1.50 m,柵條間隙為3 mm。
(2)旋流沉砂池
常用(yòng)的沉砂池(chí)形式有曝氣沉砂池和旋流沉砂池,前者可(kě)通過調節曝氣(qì)量控製汙水在池內(nèi)的旋流速度,因而處理效果更加穩定。但曝(pù)氣會去除部分有機(jī)物減(jiǎn)少碳源,因此,當進水碳源缺乏且采用(yòng)生物脫氮(dàn)除磷工藝(yì)時,盡(jìn)量(liàng)避免采用曝氣沉砂池(chí)。旋流(liú)沉(chén)砂池(chí)則具有(yǒu)占地麵積(jī)小,處理(lǐ)效率高的優點。考慮到汙水廠實際進水碳氮比較低且用地緊張(zhāng),二期工程采用(yòng)旋流沉砂池,設計(jì)流量Q=1700 m3/h,水力停留時間為80.5 s。在水力停留時間的選取方麵,規範(fàn)要求大於30 s即可,而汙水廠一期現(xiàn)狀沉(chén)砂池在高峰流量(liàng)時,除砂效果較差,反(fǎn)算此時的停留時間為30.3 s。根據現狀運行人員反饋,當停留時間大於1 min時,除砂(shā)效果較好。
(3)膜格柵
為進(jìn)一步保護後(hòu)序膜處理單元,需在旋流沉砂池後設置一道超細格柵以進一步降(jiàng)低汙水中(zhōng)SS的含量,降低(dī)細(xì)小纖維狀(zhuàng)物質對膜的破(pò)壞風險。本工程采用內徑流孔板格柵,設計流量Q=1700 m3/h,設置(zhì)3道格(gé)柵(shān)流槽,渠寬為(wéi)1.60 m,柵條間隙為1 mm。
4.3 AAO+MBR生物池
該構築物是汙水處理(lǐ)廠的核心處理構築物,采用組合池的(de)形式布置,主要設計(jì)參數結合規範、設計經驗(yàn)及廠家設備性能綜合確定,具體(tǐ)如表5所示。
汙水廠進水碳氮比(2.38∶1.00)較低,為了盡量(liàng)減少碳源的消耗,保證脫氮效果,設(shè)計在滿足規範要求的情況下(xià)適當(dāng)縮短了厭氧(yǎng)區(qū)的停留時間。根據MBR工藝特點,適度(dù)增加反應池內汙泥濃度,減(jiǎn)少好氧區容積,以節約投資和占地。
4.4 MBBR生物池(一期(qī)生物池改建)
出水水質標準提高後(hòu),一期生(shēng)物池好氧段池容不足,因此,考慮向好氧區投(tóu)加生物填料,將一期生物池(chí)改造為MBBR生物(wù)池。填料設計投(tóu)加量為2.2097×105 m3,規格為Φ25 mm×10 mm,比表麵(miàn)積≥800 m2/m3,材質為高密(mì)度聚(jù)乙(yǐ)烯(HDPE)。為保證填料在(zài)池內正常的(de)流態化,需在好氧區(qū)增設輔(fǔ)助穿孔曝氣(qì)管,輔助曝氣量為20 m3/min。同時(shí),為避免填料隨水流流失需在(zài)好氧區(qū)進出口增設進出水攔截篩網(wǎng)。
4.5 紫外消毒渠
一期已建1座(1.5萬m3/d)紫外(wài)消毒池,本期由於出水標準提高,需更換紫外燈組,同時新建一座紫外消毒池(規模為3.0萬m3/d)。根據規(guī)範提供的(de)參(cān)考值(zhí),當汙水廠尾水為再生水(shuǐ)時,紫外線劑量應為24~30 mJ/cm2。通過對一期土建進行複核,可將消毒(dú)渠二次澆注部分由(yóu)720 mm擴寬至1000 mm,消毒模架由之前的8個增(zēng)加至10個,配置紫外線燈管數量(liàng)由之(zhī)前的64隻提高到88隻,則紫外線劑量由之前的(de)20.2 mJ/cm2提高到26.4 mJ/cm2,滿足規(guī)範要(yào)求。二期新建紫外消毒渠土建尺寸與一期一致,共設21個紫外消毒模塊,每個模塊含(hán)紫外線殺菌燈數8支,紫外線劑量滿足規範要(yào)求。
4.6 泥處理設施
本工程設計絕(jué)幹泥(ní)量為6.28 t/d,其中剩餘汙泥為5.93 t/d,化(huà)學汙泥為0.35 t/d,設計萬噸水產(chǎn)泥量為1.39 t。汙(wū)泥處理工藝流(liú)程為濃縮池(chí)+貯泥池+板框壓濾機,設計泥餅含固率為40%。
設計(jì)采用2座池徑為10 m的汙泥(ní)濃(nóng)縮池,固體負荷為40 kg/(m2·d)。
本工程在汙(wū)泥(ní)濃縮池及汙泥(ní)脫水車間之間設置2座貯(zhù)泥池(chí)以平衡(héng)汙水(shuǐ)廠排泥的不均勻性,單座平麵尺寸為4 m×4 m,有效水(shuǐ)深為3.5 m,總有效容積為112 m3,可(kě)存(cún)放壓濾機1~2個批次的泥量。
脫水機(jī)房麵積為(wéi)282.95 m2,安裝兩台過濾麵積為(wéi)250 m2的板框式壓濾機,總功率N=10.3 kW,單台設備處理能力為每批次0.6~1 t。壓濾機1 d運行4個批次,每個批次4 h,單台工作時間為16 h,兩台同時使用。汙泥調理采用生石灰(huī)+三氯化(huà)鐵組合方式進行調理。生石(shí)灰投加量按每噸幹汙泥100 kg考慮,三氯化(huà)鐵溶液(有效含量為10%)投加量按每噸幹汙泥50 kg考慮。
4.7 除臭設施(shī)
除臭設施采用離子除臭工(gōng)藝,共設3套除臭設備。其中,1號(hào)除臭設備對二期細格柵及沉砂池、膜(mó)格柵及二期厭氧進(jìn)行(háng)除臭,除(chú)臭風(fēng)量Q=5000 m3/h,功率N=10.2 kW;2號除臭設備對一期細格柵及沉砂池、一期粗格柵及進水泵房、一期厭氧池及二期總配水井(jǐng)進行除臭,除臭風量Q=8000 m3/h,功率N=14.55 kW;3號除臭設備對二(èr)期汙泥濃(nóng)縮池、貯泥池、汙泥脫水車間進行除臭(chòu),除臭(chòu)風量Q=12000 m3/h,功率N=16.9 kW。處理後的臭氣經排放管排放至15 m高空。
05 效果分析
5.1 用地指標分析
汙水廠(chǎng)噸水占地(dì)麵積為0.66 m2,根據*新出版的《城市汙(wū)水處理工程項目建設標準》(建標 198-2022)中的(de)相關要(yào)求(qiú),規模在(zài)5萬m3/d以下(xià)的汙水處理廠,二級處理+深度處理(lǐ)用地指標不應超過1.55 m2/(m3·d-1),本汙水廠用地麵積較標準(zhǔn)要求節約57.4%,實現了土(tǔ)地利用率的大幅度提高。
5.2 運行效果分析
(1)水質分析
汙水廠自2020年運行以來平均處理水量為37221萬m3/d,保證率為95%時處理水量為(wéi)40411萬m3/d,水量負荷率為(wéi)89.8%,實(shí)際進出水水質如表6所示。
汙水廠在(zài)水量水質基本達到設計值的情況下,出水水質可穩定達到《地表水環境質量標準》(GB 3838-2002)中(zhōng)V類標準(TN除外),部分出水水質指標達《地表水環境質量標準》(GB 3838-2002)中Ⅳ類標準,當MBR工藝在膜通量為19.84 L/(m2·h)時運行較為穩定。
為了檢(jiǎn)驗一期生(shēng)物池改造為(wéi)MBBR工藝後的運行效果,對其改造(zào)前後實際進出(chū)水中BOD5及TN進行分(fèn)析,結果如表7所示。
一期工程改造完成(chéng)後,在95%保證率的情況下,BOD5的去除率由71.02%提(tí)升至92.24%,TN的去除率由16.60%提(tí)升至57.23%。分析認為通過在好氧區投(tóu)加生物填料一方麵提高了活(huó)性汙泥(ní)的濃度,另一方麵填料(liào)表麵(miàn)附著生長的生物膜具有較長(zhǎng)的汙泥齡,有利於世代時間較長(zhǎng)的硝化菌生長繁殖,因此,BOD5和TN的去除率均有提升。
(2)電耗、藥耗分析(xī)
汙水廠(chǎng)電費(fèi)為0.275元/m3(噸水電耗為0.43 kW·h),藥劑(jì)費為0.0885元/m3(主要使用藥劑聚合硫酸鐵、乙酸鈉、生石(shí)灰、三氯化鐵、次氯酸鈉及檸(níng)檬酸)。
(3)產泥量分析
汙水(shuǐ)廠一期改造後工(gōng)藝為MBBR生物池(chí)+二沉(chén)池(chí)+砂濾池(chí),萬(wàn)噸水產泥量為1.09 t;二期工程新建工藝為AAO+MBR膜工藝,萬噸水產泥量為0.64 t,約為前者的58.7%。因此,MBR膜工藝較MBBR工藝更能(néng)有效減(jiǎn)少剩餘汙泥排放量。
06 結論與建議
(1)在(zài)不改變生物池(chí)土建主體結構的前提下,通過在好氧區投加生物填料將AAO生物池改造為MBBR生(shēng)物池,進一步提高(gāo)對BOD5的去除,出水水質全(quán)麵提升至《地表水環(huán)境(jìng)質量標準》中V類標準(TN除外)。目前,工藝運行(háng)良好,出水水質穩(wěn)定達(dá)標。
(2)本工(gōng)程在預留(liú)用地極其有限的條件下,通過技術經濟比選後采用MBBR工(gōng)藝以及MBR工藝對汙水處理廠進行提(tí)標及擴建,同時新(xīn)建預處理及生物處(chù)理構築物均采用組合池(chí)的形式布(bù)置,噸水占地(dì)麵積為0.66 m2,較*新標準要求用地節約57.4%,大(dà)幅提高土地利用率。
(3)MBR膜工藝較MBBR工藝更能有效減少剩餘汙泥排放量,前者排放的剩餘汙泥量約為後者(zhě)的58.7%。當MBR工藝在膜通量為19.84 L/(m2·h)時,出水水質穩定,可為(wéi)同類(lèi)型汙水處理廠的設計改(gǎi)造提供參考與借鑒。
(4)二期設計中將旋流沉(chén)砂池水力停留時(shí)間延長至80.5 s,實際運行中除砂效果較穩定,建議水量波動(dòng)較(jiào)大的汙水廠(chǎng)選用(yòng)該池型時,停留(liú)時間至少大(dà)於1 min。
(5)目前進水濃度尚(shàng)未完全達到設計值,尤其是BOD5及SS,因此,產泥量較(jiào)低。待後期服務範圍內管網完善,進水(shuǐ)濃度進一步提高後(hòu),需重點(diǎn)關注沉砂池的運行效(xiào)果,合理優化深度處理的加藥量,降低泥處理費(fèi)用。